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在建世界跨度最大的双线高铁预应力混凝土矮塔斜拉桥主墩承台浇筑完成
2023-05-06 来源:华西都市报 

  “此次浇筑的38号主墩承台为六边形,浇筑混凝土方量达5688立方米,属于超大体积的混凝土施工。”4月底,经过76小时的连续浇筑,成都经达州至万州高速铁路(以下简称“成达万高铁”)渠江特大桥“38号”主墩承台浇筑完成。

  成达万高铁项目是四川省重点项目,渠江特大桥是该项目的关键控制性工程,位于达州市渠县境内,跨越渠江,由引桥和主桥两部分组成,全长1980米。主桥为预应力混凝土连续梁双塔斜拉桥,主跨跨径278米,单个主墩桩基30根,是世界跨度最大的“双线高速铁路预应力混凝土矮塔斜拉桥”。

  攻克施工难题

  一次性浇筑持续了76小时

  渠江特大桥位于川中丘陵区,横跨渠江,而且要为渠江航道未来的船只通航留足空间,主桥跨度大,桥墩的主墩承台体量自然不小。

  “我们攻克了多项技术难关和多个施工难题。”中铁十五局成达万高铁项目三工区经理龚长华介绍,成达万高铁渠江特大桥的主墩在水中施工,作业面狭窄,温控措施要求高,工序衔接紧凑,对他们来说是一次极大的考验。

  “为确保承台大体积浇筑成功,经过专家团队反复研究论证,我们运用斜面分层推移式连续浇筑法,采用‘分区定点,一个坡度,循序渐进,一次到底’的浇筑工艺。”龚长华介绍,施工过程中,他们在钢筋绑扎时埋设了冷却水管,利用水循环带走混凝土浇筑过程中产生的部分热量,保证了承台施工质量。“浇筑混凝土方量达5688立方米,是一次性完成的,连续浇筑施工持续了76个小时。”

  承台施工前期,成达万项目博士工作室也做了大量工作,开展了基于4D-Bim的承台钢筋尺寸和绑扎工序优化、嵌岩条件大体积混凝土水化热温度变化特性分析工作,为主墩承台整体浇筑顺利完成提供了技术支撑。

  “我们今年的施工计划,主要是完成1.98公里渠江特大桥所有下部结构施工,包括所有的495根桩基,46个下部结构承台和墩柱。”中铁十五局成达万高铁项目三工区执行经理李宁说,有了强大的技术力量支撑,他们对接下来的施工进度充满信心。目前,他们已将年度施工计划进行了拆分,把任务细化到了每一周,以确保按时、按质、按量完成任务。

  曾经历过失败

  首根桩基开孔遭遇“拦路虎”

  “主桥第二根桩基顺利浇灌完成!这是解决‘孔内清孔’难题后浇灌完成的首根桩基。”2023年1月,在中铁十五局三公司成达万高铁渠江特大桥的建设现场,施工方攻克首个施工难题,这是成达万高铁2023年技术攻关的“破冰”首战。

  主墩桩基直径2.5米,设计孔深41.5米,均位于渠江河道内,水下岩层主要为砂质泥岩,质地坚硬,开孔慢;且含砂率极高,泥沙沉降速度快,沉渣多、呈油状,清孔难度大,成孔慢——2022年12月23日,渠江特大桥施工过程中,首根桩基开孔,施工方就遇到了棘手的问题。

  “最开始我们使用平底钻清孔,清了两天,体积较大的沉渣基本清完了,但细小沉渣几乎清理不了,孔内仍有厚厚一层。”面对难题,建设团队召开技术研讨会,制定施工方案。第一次尝试以失败告终,施工方重新调整了施工方案。

  考虑到沉渣呈油状,他们尝试使用“气举法”,将孔中液体从套管中排出来。根据第二版施工方案,迅速调来了两台大功率空压机清理沉渣,但只有一部分细小沉渣被带了出来,收效甚微。

  “用火碱、膨润土、纤维素等造浆,并使用泥浆泵在正循环钻探中将岩屑清除并输送到地表。”技术专家团队赶往现场查看后,制定出第三版施工方案。现场挖好了泥浆池坑,他们又调来了两台泥浆泵,配合旋挖机钻孔,将岩屑带到地表,清理出细小油状沉渣,不过清理速度较为缓慢,效果不佳。

  为提高建设速度,施工方优化第三版施工方案,使用大型反循环钻机设备、减少扩孔次数等系列措施优化施工。2023年1月5日,专家技术团队到建设现场联合论证,肯定了当前施工方案,同时指导项目实验室分析沉渣成分,优化泥浆比重。经过两天泥浆优化施工的不断实验对比,桩基施工渐入佳境,速度明显提升,成功破解了“沉降快、沉渣多、呈油状”这一清孔难题。



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